|
|
|
Катастрофа Ми-8Т Туркменского УГА в районе Бахардока |
|
|
|
|
|
|
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 19 ноября 1990 г.
Время: 15:35
Страна: СССР
Место происшествия: Туркменская ССР, близ Бахардока
Тип ВС: Ми-8Т
Регистрация ВС: СССР-22389
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Туркменское УГА, Ашхабадский ОАО
|
|
|
|
|
Описание |
Экипаж 2 летного отряда Ашхабадской головной структурной единицы Туркменского УГА выполнял транспортно-связные полеты по обслуживанию Каракумского управления разведывательного бурения с целью перевозки буровых рабочих по маршруту Бахардок - Верхний Кумбент - Караджаулак-9 - Караджаулак-13 - Бахардок. Полеты начались в 07:15. В 13:03 экипаж произвел посадку на буровой Караджаулак-13, а в 13:10 - вылет с нее на Бахардок (расчетное время прибытия в 13:54). На борту находилось 13 пассажиров заказчика. Полет проходил на эшелоне 1200 м. По заявлению КВС, в 13:33 в горизонтальном полете с МК=310° на вертолете возникла сильная тряска, сопровождающаяся резким металлическим стуком и скрежетом, доносившемся из района главного редуктора ВР-8А. По словам КВС, в этот момент у него создалось впечатление, что «разваливается редуктор». КВС выключил автопилот и перевел вертолет на снижение с целью вынужденной посадки с подбором. Через несколько секунд произошел отказ основной гидросистемы и загорелось табло «Дублирующая система включена». Ее включение также продублировал и бортмеханик. Сразу вслед за этим произошел отказ дублирующей гидросистемы. После отказа обеих гидросистем КВС отметил усиление тряски вертолета и срабатывание сигнального табло о наличии пожара в отсеках двигателя и главного редуктора. Ручка «шаг-газ» самопроизвольно стала перемещаться вверх, а ручка циклического шага - назад и вправо, что привело, соответственно, к увеличению углов установки лопастей несущего винта и к созданию правого крена и разворота вертолета вправо. Попытки членов экипажа воспрепятствовать самопроизвольному перемещению органов управления не дали результатов, так как их физические возможности были ниже возникших на ручках нагрузок. В результате экипаж не смог выровнять вертолет, уменьшить шаг несущего винта и перевести ВС на снижение в режиме авторотации. Неуправляемый вертолет начал заваливаться назад и вправо. По словам КВС, тангаж вертолета достиг 70°, обороты несущего винта снизились до 92%, затем до 86%, возникла разнорежимность в работе двигателей. Поступательная скорость полета вертолета уменьшалась, а вертикальная скорость снижения постоянно увеличивалась. На высоте около 700 м КВС отметил снижение оборотов несущего винта до 80%, по мере потери высоты они продолжали уменьшаться. Во время неуправляемого снижения тангаж вертолета изменялся от положительных до отрицательных значений. Вертолет, развернувшись более чем на 180°, с курсом 140° в 13:35 столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел, за исключением рулевого винта, концевой балки и части хвостовой балки. В момент столкновения вертолет имел большую вертикальную скорость снижения, правый крен около 10° и тангаж на пикирование около 25-30°. Учитывая перемещение вертолета от места первоначального столкновения с землей всего на 1-2 м, поступательная скорость была незначительна. После удара вертолет опрокинулся на правый борт. Разрушенные элементы конструкции разбросаны справа от продольной оси вертолета в секторе от 200 до 330° на максимальном удалении 91 м (части лопастей НВ).
Очевидцы видели темный шлейф за вертолетом, похожий на дым. В процессе снижения КВС расстегнул свои привязные ремни и при ударе вертолета о землю был выброшен из пилотской кабины вперед по направлению полета на несколько метров, получив тяжелые телесные повреждения. Остальные члены экипажа и пассажиры погибли.
Катастрофа произошла в пустыне с барханами высотой до 2 м, поросшей саксаулом в 81 км с азимутом 56° от а/п Ашхабад (38°28’СШ, 59°10’ВД). В день АП налет составил 4 часа 09 минут.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
3 |
2 |
Пассажиры |
13 |
13 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
Горизонтальный (крейсерский) полет |
Установленные причины АП |
|
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ми-8Т |
Регистрационный номер (id) ВС |
СССР-22389 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
10.10.1977 |
Заводской номер ВС |
7270 |
Наработка ВС (часы) |
12767 |
Наработка ВС (циклы) |
20665 |
Силовая установка |
С95101206 С93111232 |
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
|
Категория рейса |
Транспортный |
Авиакомпания |
Аэрофлот (СССР) |
Подразделение |
Туркменское УГА, Ашхабадский ОАО |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Аэропорт неизвестен |
Пункт назначения |
Бахардок |
Начальный пункт маршрута |
Бахардок |
Конечный пункт маршрута |
Бахардок |
|
Подробные сведения
Описание выявленных причин АП |
На месте происшествия выявлены разрушения зубьев на обеих ведущих шестернях и ведомом зубчатом колесе 1-й ступени редукции. Указанные разрушения привели к нарушению кинематической связи между главным редуктором и обоими двигателями и, как следствие, к забросу оборотов более 126±3% и последующему самовыключению двигателей системой защиты турбины винта от раскрутки (СЗТВ), что подтверждается фактом нахождения золотника в механизме захвата регулятора оборотов свободной турбины РО-40М одного из двигателей (детали СЗТВ РО-40М другого двигателя на месте происшествия не обнаружены, вероятно, уничтожены пожаром).
Разрушение деталей 1-й ступени редукции привело к разрушению корпуса редуктора, что, в свою очередь, могло привести как к разрушению корпусов гидронасосов НШ-39, так и к потере герметичности коммуникаций гидросистемы и выбиванию АМГ-10 (корпуса гидроагрегатов и коммуникации сгорели, данное заключение предположительно). Утечка АМГ-10 привела к последовательным отказам основной и дублирующей гидросистем. Выбиваемое из редуктора горячее масло Б-3В попадало на датчики противопожарной системы, выдавая ложный сигнал о пожаре на вертолете. Наблюдавшийся очевидцами темный шлейф за вертолетом являлся не дымом, а смесью масла и АМГ-10. Пожара на борту до столкновения с землей не было.
Результаты исследования характера изломов шестерни 7971.0066, разрушенной на несколько частей, показали, что ее разрушение началось от исходной усталостной трещины, образовавшейся на диафрагме на удалении около 7 мм от кромки первого из трех технологических отверстий под съемник, диаметром 15 мм. Трещина развивалась в окружном направлении по галтельному переходу от диафрагмы к ступице, затем трещина стала развиваться в радиальном направлении и вышла на торец зубчатого венца, что првиело к потере жесткости ведомой шестерни и к ее ударному зацеплению с ведущими зубчатыми колесами 7971.0340. Ударное зацепление привело к разрушению зубьев на шестернях 7971.0340 и к окончательному разрушению шестерни 7971.0066 редуктора ВР-8А. Длительность развития усталостного разрушения шестерни установить не представилось возможным.
|
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Заключение: причиной катастрофы является отказ в работе главного редуктора вследствие разрушения ведомой шестерни 1-й ступени редукции, которое привело к отказу гидросистемы из-за разрушения корпуса редуктора, нарушения кинематической связи между двигателями и редуктором и, как следствие, к прекращению передачи мощности на несущий винт и рулевой винт, последующему снижению и столкновению неуправляемого вертолета с землей.
Разрушение ведомой шестерни редуктора усталостное, с началом развития трещины по поверхности диафрагмы на удалении около 7 мм от кромки одного из трех технологических отверстий под съемник. Разрушение явилось следствием преждевременного исчерпания шестерней усталостной прочности из-за нерасчетного нагружения, наиболее вероятно, в условиях резонансных изгибных колебаний и обусловлено наличием следующих факторов или их сочетанием:
- ослаблением в процессе эксплуатации вследствие возможной недостаточной конструктивной жесткости шестерни 7971.0066, гайки крепления узла 7971.0220 и пакета подшипников на ведущей шестерне 7971.0388 2-й ступени редукции или недозатяжки указанной гайки при сборке редуктора;
- недозатяжкой гаек болтов крепления фланца и шестерни при сборке ведомого колеса узла 7971.0220 вследствие использования инструмента, точностные характеристики которого не исключают ошибок при затяжке гаек, или возможного ослабления гаек в процессе эксплуатации из-за наличия на них фасок повышенного размера и необеспечения надежного стопорения гайки. Применение этого инструмента с вибрационным методом стопорения гаек на болтах предусмотрено конструкцией и технологией сборки узла 1-й ступени редукции редуктора ВР-8А, разработанной предприятием им Я.М. Свердлова;
- нарушением условий зацепления между шестернями 1-й ступени редукции. Технология ремонта, действующая на заводе №404 ГА, не содержит требований о контроле качества зацепления шестерен узла 1-й ступени редукции при сборке редукторов ВР-8А.
|
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|