Авиационные происшествия, инциденты и авиакатастрофы
в СССР и России
факты, история, статистика
 



Катастрофа Ил-18В а/к Balkan Bulgarian Airlines в районе а/п Москва (Шереметьево)
 
  Тип происшествия:  катастрофа
Дата:  03 марта 1973 г.
Время:  12:45
Страна:  СССР
Место происшествия:  Московская область, г. Сходня, 4 км от а/п Шереметьево
Тип ВС:  Ил-18В
Регистрация ВС:  LZ-BEM
Авиакомпания:  Balkan Bulgarian Airlines
Рейс:  307
 


Описание
    Экипаж выполнял регулярный пассажирский рейс №307 София – Москва (Шереметьево). Взлет в а/п София произведен в 06:13 по Гринвичу.
    Полет до района а/п Шереметьево проходил в соответствии с планом полета. В 12:27:53 мск экипаж установил связь с диспетчером а/п Шереметьево. В 12:28:34 экипажу были переданы условия посадки, который соответствовали установленному минимуму аэродрома, хотя в облачности отмечалось обледенение.
    В 12:29:20 экипаж получил разрешение производить заход на посадку с прямой на ВПП 07, но из-за отклонения от глиссады и курса ушел на второй круг.
    В 12:44:03 экипаж установил радиосвязь с диспетчером посадки, который информировал об удалении от торца ВПП 8,5 км и разрешил снижение до высоты 200 м на ДПРМ.
    В 12:45:29 диспетчер информировал экипаж об удалении 5 км от ВПП и нахождении на 15 м ниже глиссады.
    В 12:45:39 связь с экипажем была потеряна. Самолет стал резко снижаться, перешел в пикирование, столкнулся с землей, полностью разрушился и загорелся.
    Катастрофа произошла днем, в 12:45:50 мск (09:45:50 по Гринвичу), на удалении 4330 м до торца ВПП и в 70 м правее продолжения ее оси с МК=068° на футбольном поле на территории школы-интерната г. Сходня (ул. Горная, д. 21). Здания школы-интерната получили незначительные повреждения при разлете обломков. Высота места происшествия 187,75 см (2,25 см ниже уровня ВПП). Все 17 пассажиров (8 граждан Болгарии, 6 - СССР и по одному Кубы, Японии и Вьетнама) и 8 членов экипажа погибли. На земле никто не пострадал. Первое столкновение с землей произошло носовой частью фюзеляжа под углом 90°.
   


Сведения о пострадавших

  На борту Погибло
Экипаж 8 8
Пассажиры 17 17
На земле   0
Всего погибших 25


Подробности происшествия

Категория происшествия катастрофа
Фаза полета заход на посадку
Установленные причины АП
Организация, расследовавшая АП
Отчет о расследовании


Сведения о воздушном судне

Тип ВС Ил-18В
Регистрационный номер (id) ВС LZ-BEM
Государство регистрации ВС Болгария
Дата выпуска ВС 18.12.1962
Заводской номер ВС 182005602
Наработка ВС (часы) 16735
Наработка ВС (циклы) 7675
Силовая установка


Сведения о рейсе

Номер рейса 307
Категория рейса Регулярный пассажирский
Авиакомпания Balkan Bulgarian Airlines
Государство регистрации авиакомпании Болгария
Пункт вылета София
Пункт назначения Москва (Шереметьево)
Начальный пункт маршрута София
Конечный пункт маршрута Москва (Шереметьево)


Подробные сведения

Описание выявленных причин АП     При расследовании установлено:
    При первом заходе на посадку самолет подошел к ДПРМ на высоте 250 м и экипаж решил производить уход на второй круг. Это подтверждается расшифровкой данных параметрического бортового самописца и радиосвязью между экипажем и диспетчером.
    Второй заход на посадку, выполнявшийся в облачности, был нормальным до удаления около 5 км от торца ВПП. Шасси были выпущены, закрылки установлены на 30°, скорости полета соответствовали фактическому посадочному весу.
    При подходе к ДПРМ самолет был на 50 м ниже глиссады. Для того, чтобы вернуться на глиссаду, экипаж выполнил маневр, который заключался сначала в увеличении, а затем в уменьшении угла тангажа. В заключительной фазе вертикальная перегрузка снизилась до 0,6…0,5 ед. Руль высоты в это время был установлен на 8° на пикирование.
    После этого движение самолета характеризовалось непрерывным увеличением отрицательного угла тангажа, что привело к резкому пикированию носом вниз. В течение 0,5 секунд угол установки руля высоты изменился с 8° до полного положения на пикирование (15°).
    Движение самолета на этом этапе было определено на основании:
    - параметров, записанных бортовым самописцем;
    - вида столкновения самолета с землей и его разрушения;
    - математического подсчета фактической траектории полета самолета;
    - показаний нескольких свидетелей, видевших самолет после его выхода из нижнего края облачности.
    При расследовании комиссия рассмотрела и отвергла следующие гипотезы перехода самолета в крутое пикирование:
    а) разрушение самолета в полете
    б) отказ системы управления по тангажу
    в) отказ силовой установки с созданием отрицательной тяги воздушного винта
    г) самопроизвольное или непреднамеренное включение автопилота
    д) резкий, намеренный вираж самолета во избежание столкновения с птицами.
    Во время маневрирования самолета в районе а/п Шереметьево в облачности имелось обледенение, что подтверждается следующим:
    - анализом атмосферных данных;
    - прогнозом погоды, выданным метеослужбой аэропорта;
    - показаниями других экипажей, выполнявших полеты в районе а/п Шереметьево во время катастрофы.
    Результаты многочисленных летных испытаний и исследований самолета Ил-18, представленные на рассмотрение комиссии, показали, что характеристики устойчивости и управляемости самолета обеспечивают надежный запас безопасности во всех режимах полета и при любых отклонениях от нормальных условий, совместимых с теми, которые могут возникнуть при реальной эксплуатации.
    Для сохранения этих характеристик в полете при обледенении стабилизатора (на случай выхода из строя противообледенительного механизма стабилизатора) руководство по эксплуатации воздушного судна предусматривает частичный выпуск закрылков при заходе на посадку (15°).
    Эти рекомендации подтверждаются результатами летных испытаний в условиях естественного обледенения и при имитации обледенения стабилизатора.
    Характер колебаний параметров движения воздушного судна и характеристик пилотирования, зафиксированных самописцем полетных данных, позволяет предположить, что эти параметры полета могли иметь место при неблагоприятном сочетании маневра по тангажу и нахождения закрылков в положении полного выпуска (30°), при условии наличия льда на носке стабилизатора.
   
Выводы комиссии, расследовавшей АП     Выводы:
    - Летная подготовка и опыт командира воздушного судна и других членов экипажа, а также их квалификация и оценки для полетов на Ил-18, в том числе по маршруту София - Москва, соответствовали требованиям Balkan Airlines.
    - состояние здоровья членов экипажа и их график рабочего времени и отдыха соответствовали текущим требованиям авиакомпании и не могли повлиять на исход полета.
    - Самолет находился в состоянии летной годности, ни его техническое состояние, ни состояние полетной документации, не явились причиной происшествия.
    - Полетный вес и центровка находились в установленных пределах.
    - состояние атмосферы в районе а/п Шереметьево в момент прибытия самолета соответствовало минимуму аэродрома и установленному минимуму экипажа.
    - все оборудование аэропорта функционировало нормально, в соответствии с установленными требованиями.
    - Служба УВД должным образом предоставила экипажу всю необходимую информацию об условиях захода на посадку, включая наличие обледенения в облаках, а также необходимые эксплуатационные данные, касающиеся схемы полета и параметров траектории снижения на посадку.
    - Пожара, взрыва на борту или разрушения самолета в воздухе до столкновения с землей не было.
    - Второй заход на посадку выполнялся нормально до удаления 5 км до ВПП, когда самолет перешел в крутое пикирование.
    - До удара о землю у самолета были выпущены шасси, закрылки установлены на 30°, все двигатели работали.
    - Катастрофа не связана с отказом управления по тангажу, отказом двигателя или с самопроизвольным или непреднамеренным включением автопилота.
    - маловероятно, что катастрофа стала следствием маневра для избежания столкновения со стаей птиц.
    - после того, как произошла катастрофа, были предприняты все необходимые аварийные мероприятия на месте происшествия.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Катастрофа произошла при втором заходе на посадку, когда самолет снижался по глиссаде.
    Комиссия пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной катастрофы явилось сочетание следующих факторов:
    - обледенение стабилизатора (вероятно, из-за отсутствия обогрева его носка);
    - маневр по тангажу, предпринятый, чтобы скорректировать отклонение от глиссады, который привел к созданию вертикальной перегрузки 0,6…0,5 ед;
    - выпуск закрылков в полное положение для посадки, что создало эффект ухудшения обтекания воздушным потоком нижней поверхности стабилизатора и, следовательно, привело к возникновению нагрузок на рулевую колонку, что способствовало дальнейшему увеличению отрицательной перегрузки и препятствовало выводу самолета из развивающегося пике.
    Из-за разрушения конструкции самолета комиссии не представилось возможным установить, работала ли противообледенительная система стабилизатора.
   


Дополнение

Сведения об экипаже Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены.
Примечание airdisaster.ru     
Источники информации






Происшествия в военной авиации Карта сайта | Обратная связь

   ©2006-2026, Дмитрий Ерцов, Александр Фетисов. Дизайн логотипа - Кристина Бруслова.
Перепечатка информации в средствах СМИ и на других интернет-ресурсах допускается только с письменного разрешения администрации.