|
|
|
Катастрофа Ту-134А Белорусского УГА в районе а/п Минск-2 |
|
|
|
|
|
|
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 01 февраля 1985 г.
Время: 08:01
Страна: СССР
Место происшествия: Белорусская ССР, Минская область, район пос. Нежевка
Тип ВС: Ту-134А
Регистрация ВС: СССР-65910
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Белорусское УГА, 2-й Минский ОАО
Рейс: 7841
расшифровка переговоров
|
|
|
|
|
Описание |
С 25 января по 1 февраля самолет стоял на открытой стоянке в а/п Минск-2 в условиях осадков и отрицательных температур воздуха со значительными перепадами, заправленный топливом. 30 и 31 января самолет обслуживался по форме Ф-2. Утром 1 февраля самолет под управлением экипажа 104 летного отряда должен был выполнить рейс №7841 в а/п Пулково. Непосредственно перед взлетом с поверхности крыла горячей водой и противообледенительной жидкостью «Арктика» были удалены отдельные пятна льда. Фюзеляж не обрабатывался, поскольку на нем отложения льда и снега отсутствовали. Подготовка самолета к полету была проведена в полном объеме. Члены экипажа осмотрели самолет по предусмотренному РЛЭ маршруту. Замечаний не было. Взлетная масса 46 000 кг и центровка самолета 25,5% САХ не выходили за установленные пределы.
Фактическая погода в а/п Минск-2 была: облачность 10 баллов высотой 160 м, дымка, видимость 1900 м, по ОВИ 3100 м, ветер 180° 5 м/с, порывы до 8 м/с, ветер на высоте круга 240° 12 м/с. Давление 731 мм рт.ст., температура воздуха (-2)°С, Ксцеп 0,35, влажность воздуха 94 %.
Прогноз на посадку: временами видимость 1 500 м, дымка, дождь, снег. Облачность 10 баллов высотой 120 м. Тенденция: гололед, в облаках и осадках сильное обледенение.
С разрешения службы УВД в 07:47 самолет был отбуксирован на точку запуска на траверзе стоянки 5, где в 07:52 с интервалом 40 сек были запущены оба двигателя. По показаниям второго пилота, ПОС была включена, о чем было доложено КВС бортмехаником и вторым пилотом. На исполнительном старте с разрешения диспетчера был выполнен прогрев двигателей в течение 1 минуты на режиме 77% по оборотам КВД. Взлет с МК=134° был выполнен без отклонений. Длина разбега составила 1 300 м, что соответствует расчетному значению. Отрыв произведен в 07:59:35 на скорости 290 км/ч.
Через 6 секунд после отрыва на высоте 35 м при скорости 325 км/ч произошло резкое падение оборотов левого двигателя, сопровождаемое хлопками и забросом температуры газов за турбиной. Экипаж парировал кренение и разворот самолета в сторону отказавшего двигателя и продолжил набор высоты.
По команде КВС, второй пилот доложил диспетчеру круга об отказе левого двигателя и принятом решении захода на посадку с курсом, обратным посадочному. Руководитель полетов принял экстренные меры по радионавигационному и светотехническому обеспечению захода на посадку. В течение 1,5 секунд все системы были переключены на курс посадки 314°. На высоте 220 м и приборной скорости 340 км/ч бортмеханик по команде КВС начал убирать закрылки. В конце уборки, через 65 секунд после отрыва самолета прозвучал второй хлопок и сработала световая сигнализация «неисправность правого двигателя» и «вибрация велика». Еще через две секунды на высоте 240 м при скорости 325 км/ч упали обороты правого двигателя. Самолет находился в облаках.
Пытаясь сохранить скорость, КВС перевел самолет в снижение с вертикальной скоростью 7 м/с. После выхода из облаков на высоте 100-120 м самолет оказался над лесом с высотой деревьев до 30 м. При невозможности продолжения полета экипаж принял решение о вынужденной посадке перед собой на лес.
На высоте 22 м с правым креном 5° самолет столкнулся с верхушками деревьев. Продолжая сталкиваться с деревьями и начав разрушаться, через 348 м самолет с МК=82° и с правым креном 15-20° столкнулся с землей. После этого самолет с МК=92° продвинулся по земле 110 м. В конце движения произошло разрушение фюзеляжа в районе 42 шпангоута в поперечном сечении при этом его передняя часть развернулась вправо примерно на 90° и повернулась на правый борт. Хвостовая часть развернулась на 35° относительно оси движения. Самолет, за исключением хвостовой части, сгорел.
В результате катастрофы, которая произошла на расстоянии 10 100 м с азимутом 92° от КТА, 3 члена экипажа (бортмеханик, штурман и бортпроводник) и 55 пассажиров погибли. Остальные находившиеся на борту получили ранения. Место катастрофы было обнаружено наземными поисковыми группами со значительной задержкой, через 3 часа 14 минут после катастрофы (в 11:15).
Предполагаемая погода в районе происшествия: дымка, туман, видимость 800-1000 м, облачность 10 баллов высотой 70-120 м.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
6 |
3 |
Пассажиры |
74 |
55 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
набор высоты |
Установленные причины АП |
ошибка при техническом обслуживании |
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ту-134А |
Регистрационный номер (id) ВС |
СССР-65910 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
11.05.1982 |
Заводской номер ВС |
63969 |
Наработка ВС (часы) |
685 |
Наработка ВС (циклы) |
448 |
Силовая установка |
ЛС02112037 ЛС02112041 |
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
7841 |
Категория рейса |
Регулярный пассажирский |
Авиакомпания |
Аэрофлот (СССР) |
Подразделение |
Белорусское УГА, 2-й Минский ОАО |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Минск (Минск-2) |
Пункт назначения |
Ленинград (Пулково) |
Начальный пункт маршрута |
Минск (Минск-2) |
Конечный пункт маршрута |
Ленинград (Пулково) |
|
Подробные сведения
Описание выявленных причин АП |
В результате исследования двигателей сделано заключение, что отказы обоих двигателей в полете явились следствием попадания на их входы льда, приведшие к разрушению и повреждению рабочих 1-х ступеней компрессоров и вследствие этого к разрушению лопаток последующих ступеней и обгоранию лопаток турбин. ПОС ВНА и воздухозаборников были включены.
При обследовании тракта системы обогрева носков воздухозаборников была обнаружена негерметичность соединения трубопровода с фланцем патрубка подачи горячего воздуха в носок воздухозаборника. Негерметичность была вызвана выпадением части прокладки (d=1 мм), находящейся в соединении. Рассматривалась версия, что по этой причине работа ПОС воздухозаборников могла быть неэффективной. Исследования, проведенные в ГосНИИ ГА, показали, что отсутствие прокладки не оказывает влияния на эффективность ПОС. Проведенные в ГосНИИ ГА исследования модели самолета Ту-134 в аэродинамической трубе показали также невозможность попадания в воздухозаборники значительного количества льда с поверхностей самолета, достаточного для создания условий для помпажа и разрушения двигателей (вместо льда использовался горох). Анализ фактических метеоусловий показал отсутствие условий для наземного обледенения перед взлетом.
|
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Заключение: причиной катастрофы является отказ двигателей №1 и 2 после взлета в наборе высоты вследствие попадания на их входы льда, что привело к помпажу, разрушению компрессоров и обгоранию лопаток турбин. Ввиду значительных разрушений самолета и двигателей причину попадания льда определить не представляется возможным.
В особом мнении члены комиссии, представляющие МАП и ОКБ, настаивают, что обработка самолета от обледенения и проверка качества выполнения обработки экипажем были проведены неудовлетворительно и на поверхностях крыла мог сохраниться лед, образовавшийся за время семидневной стоянки самолета на открытой стоянке.
|
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
Опубликованные впоследствии (в январе 1988 г) результаты исследований ГосНИИ ГА по наземному обледенению позволяют предполагать, что длительное пребывание самолета на открытой стоянке при полностью заправленных топливных емкостях (кессон-баки СЧК) при низких температурах наружного воздуха (28 и 29 января температура была около - 20°С) привело к тому, что под воздействием находящегося в баках охлажденного до минусовых температур керосина верхние металлические поверхности кессонов сохраняли более низкую температуру, чем фактическая температура наружного воздуха в момент подготовки самолета к вылету (от -5°С до - 2°С утром 1 февраля). Обработка поверхности самолета горячей водой с последующей обработкой жидкостью "Арктика" приводит к образованию на верхних переохлажденных холодным топливом панелях кессон-баков, расположенных напротив входных устройств двигателей, гладкой, малозаметной прозрачной ледяной корки. Толщина ледяной корки может достигать до 20 мм. Поверхность 1-ой группы кессон-баков на самолете Ту-1З4А составляет около 10 кв.м. Таким образом, вес ледяной корки может достигать до 200 кг.
В момент отрыва самолета произошло резкое увеличение угла атаки. При этом увеличилось разряжение на верхней поверхности крыла, что привело к отрыву ледяной корки, которая, попав в воздухозаборник левого двигателя, привела к срыву потока (помпажу) компрессора и дальнейшему разрушению двигателя. При этом, под влиянием бокового ветра, температурный режим на правой и левой поверхностях крыла был различным и в результате прочность соединения корки льда с поверхностью планера была разной. Поэтому срыва ледяной корки с правой стороны крыла при увеличении угла атаки не произошло. Срыв произошел лишь после встряски конструкции самолета при уборке закрылков и также привел к попаданию значительного количества льда в воздухозаборник правого двигателя, помпажу и к его разрушению.
|
Источники информации |
|
|
Фотографии
|
|
|
|