|
|
|
Катастрофа Ан-10А Украинского УГА близ Кишинева |
|
|
|
|
|
|
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 08 августа 1970 г.
Время: 20:52
Страна: СССР
Место происшествия: Молдавская ССР, 38 км севернее а/п Кишинев
Тип ВС: Ан-10А
Регистрация ВС: CCCP-11188
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Украинское УГА, Львовский ОАО
Рейс: 888
|
|
|
|
|
Описание |
Экипаж 88 летного отряда был назначен для выполнения четырех рейсов: №811 Львов-Симферополь, №887 Симферополь-Винница, №888 Винница-Симферополь и №812 Симферополь-Львов. Взлет в а/п Львов произведен в 15:20. Выполнив два первых рейса, экипаж приступил к третьему и произвел взлет в а/п Винница в 20:20. В 20:32 экипаж доложил пролет траверза контрольного пункта Ободовка на эшелоне 5 400 м. После его пролета экипаж обнаружил появление дыма в пилотской кабине и почувствовал запах гари, напоминающий горящую изоляцию. Бортмеханик вышел в первый салон и обнаружил, что дым идет из щелей панели на потолке, и, немедленно вернувшись, доложил об этом командиру экипажа. По команде КВС экипаж перешел на аварийное электропитание, приступил к снижению скорости, уменьшив режим работы двигателей и выпустив шасси, и начал экстренное снижение. Доклад о происшествии диспетчеру ВРДП Кишинев был сделан своевременно, в 20:37. В процессе снижения на высоте 4 000 м второй пилот выключил отбор воздуха от всех четырех двигателей и разгерметизировал самолет включением тумблера «аварийный сброс давления». Поступление дыма в кабину прекратилось. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Кишинев, убрал шасси и с разрешения ВРДП продолжил снижение до 2 400 м. В 20:40 раздался резкий хлопок. Второй пилот и бортмеханик увидели, что горит двигатель №4. КВС приказал зафлюгировать его винт и разрядить 2-ю и 3-ю очереди системы пожаротушения, т.к. после автоматического срабатывания 1-й очереди пожар не был ликвидирован. Одновременно КВС стал разворачивать самолет влево в сторону ровной местности, пригодной для вынужденной посадки. В 20:43 на высоте 800 -1 000 м пожар был ликвидирован. КВС изменил свое решение о вынужденной посадке вне аэродрома и решил следовать в а/п Кишинев. Доложив ВРДП, КВС получил удаление – 80 км севернее Кишинева, и взял курс на аэропорт, получив посадочный курс 270° и давление аэродрома 751 мм рт.ст. Погода была ясная, видимость более 10 км. В процессе дальнейшего полета бортмеханик обратил внимание КВС на то, что давление в правой гидросистеме упало до нуля, а в левой – до 60-70 кг/см2, а количество АМГ-10 в левой системе - 10 л, что могло вызвать самопроизвольный выход воздушного винта двигателя №4 из флюгера. В 20:49 на удалении 55 км от аэропорта на высоте 720-730 м винт вышел из флюгера. Возник резкий кренящий и разворачивающий моменты вправо. Для их компенсации члены экипажа с большими усилиями отклонили рули полностью влево, а для избежания потери скорости увеличили режим работы двигателей до взлетного. Поскольку в этом случае полного расхода рулей для парирования кренящего и разворачивающего моментов было недостаточно, режим работы двигателя №1 был уменьшен до 60-70° по УПРТ. Самолет продолжал полет в сторону Кишинева со снижением 2-3 м/с и скоростью полета 340-350 км/ч. Убедившись в невозможности безопасного полета, в 20:52 КВС произвел вынужденную посадку на кукурузном поле в сумерках через 24 минуты после захода солнца и за 12 минут до наступления полной темноты. С воздуха подобранная им площадка казалась ровным, зеленым массивом. В действительности, на месте приземления перпендикулярно курсу посадки проходила ложбина, скрытая двухметровыми посевами кукурузы. После первого приземления на фюзеляж самолет перескочил ложбину, ударившись фюзеляжем второй раз об ее противоположный край, и затем продолжил движение по неровному грунту. Самолет остановился в 275 м от места первого касания, развернувшись вправо по направлению движения примерно на 90°. В процессе движения он получил значительные разрушения. Нижняя часть фюзеляжа разрушилась от 0 по 47 шпангоут и от 0 до 21 стрингера в обе стороны. Винт СУ №4 оторвался. Пассажиры были эвакуированы усилиями экипажа в течение 12-15 мин. В результате разрушения пола пассажирского салона пассажирка 1955 г.р. получила тяжелые ранения и скончалась при транспортировке в больницу. Еще три пассажира получили тяжелые ранения. Штурман, бортрадист, один бортпроводник и 19 пассажиров легко ранены. Остальные пассажиры и члены экипажа не пострадали.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
7 |
0 |
Пассажиры |
107 |
1 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
Горизонтальный (крейсерский) полет |
Установленные причины АП |
отказ техники, ошибка при техническом обслуживании |
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ан-10А |
Регистрационный номер (id) ВС |
CCCP-11188 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
30.06.1960 |
Заводской номер ВС |
0402005 |
Наработка ВС (часы) |
13868 |
Наработка ВС (циклы) |
9670 |
Силовая установка |
Н 2845049 Н 2845048 Н 2845047 Н 2845052 |
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
888 |
Категория рейса |
Регулярный пассажирский |
Авиакомпания |
Аэрофлот (СССР) |
Подразделение |
Украинское УГА, Львовский ОАО |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Винница |
Пункт назначения |
Симферополь |
Начальный пункт маршрута |
Винница |
Конечный пункт маршрута |
Симферополь |
|
Подробные сведения
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Причиной катастрофы стал отказ и пожар двигателя №4 вследствие масляного голодания подшипниковых узлов. Уход масла из маслосистемы двигателя произошел в подкапотное пространство. Наиболее вероятное место утечки – разъем крышки фильтра редуктора с лобовым картером. Было обнаружено отсутствие затяжки фильтра по вине обслуживающего персонала. Уход масла из двигателя вызвал прекращение подачи топлива командно-топливным агрегатом и переход двигателя на авторотацию, при котором и происходило разрушение подшипниковых узлов двигателя. Система автоматического флюгирования воздушного винта по падению давления масла в системе ИКМ не сработала, поскольку была отключена экипажем при переводе РУД на режим «земной малый газ» в начале экстренного снижения. Штатные приборы контроля работы СУ позволяли экипажу при их своевременном контроле определить уход масла и начальную стадию разрушения и принять соответствующие меры.
В дальнейшем после проведенных ислледований в ГосНИИ ГА была установлена истинная причина возникновения масляного голодания и вина с технического персонала МГА была снята. Причиной отказа двигателя явилось разрушение роликоподшипника турбины из-за его масляного голодания вследствие перекрытия жиклерных отверстий форсуночного кольца продуктами разложения масла (коксом). Разрушение же подшипников ротора компрессора и подшипника центрального привода является следствием резкого смещения и перекоса колец подшипников из-за деформации (изгиба) вала турбины. Деформация вала турбины вызвана его разогревом из-за возникновения пожара в полости вала, что возможно только при разрушении узла роликоподшипника турбины и трубопровода подвода масла к подшипнику. О наличии достаточного количества масла до разрушения двигателя свидетельствует:
- отсутствие срабатывания системы выключения двигателя и флюгирования по падению давления масла в ИКМ
- местный разогрев вала турбины и его деформация, что возможно только в случае воспламенения масла, поступающего из разрушенного трубопровода.
- наличие в структуре материала деталей подшипников компрессора признаков, что в процессе их разрушения в них имелось масло
- продолжение подачи топлива КТА-5Ф двигателю до его принудительного флюгирования
- удовлетворительное состояние подшипников верхних приводов лобового картера
- наличие кокса и металлической стружки на маслофильтрах турбины и заднего подшипника компрессора, что возможно только при циркуляции масла
Уход масла из маслосистемы произошел в основном в подкапотное пространство в результате отстыковки и отрыва ряда агрегатов (Р-68ДТ, ВО-20, МНП-20) и разрушения трубопроводов маслосистемы двигателя и СУ вследствие резкого возрастания вибраций двигателя из-за разрушения роликоподшипника. Однако, часть масла была выброшена также через разрушения в корпусе камеры сгорания, о чем свидетельствует поступление дыма в кабину экипажа и пассажирский салон, а также следы горелого масла на жаровой части камеры сгорания.
Утверждение, что наиболее вероятным местом ухода масла из маслосистем СУ является разъем крышки фильтра редуктора с лобовым картером вследствие отсутствия затяжки болта фильтра, не соответствует действительности.
В результате развальцовки жиклерных отверстий форсуночного кольца при разрушении роликоподшипника турбины, оценить степень их закоксованности не представляется возможным. Однако, во всех разрезанных каналах подвода масла к жиклерным отверстиям обнаружены отложения кокса, с увеличением толщины к жиклерным отверстиям.
Исследования в п/я Г-4561 и ЛИИ МАП показали, что максимальные температуры масла в узле подшипника турбины получаются после его выключения, создавая тем самым благоприятные условия для коксования масла.
Таким образом, коксование масла в узле роликоподшипника турбины является конструктивным дефектом АИ-20 и не зависит от типа самолета. Отсутствие значительного числа выявления коксования масла в двигателях самолетов Ан-10 и Ан-12 объясняется тем, что на них, в основном, эксплуатировались двигатели АИ-20А с межремонтным ресурсом 750 ч, а эксплуатация АИ-20К с ресурсом 4000 ч практически только начинается.
Таким образом, виновником происшествия является предприятие п/я Г-4561 МАП, допустившее конструктивную недоработку дв-ля АИ-20К и не принявшее мер к предупреждению конструктивного дефекта - коксования масла в узле роликоподшипника турбины.
|
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|