|
|
|
Катастрофа Ан-12Б Полярного УГА близ Новосибирска |
|
|
|
|
|
|
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 12 августа 1969 г.
Время: 20:54
Страна: СССР
Место происшествия: Новосибирская область, 13 км от аэропорта Новосибирск
Тип ВС: Ан-12Б
Регистрация ВС: СССР-11018
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Полярное управление ГА, Шереметьевский ОАО
Рейс: 5134
|
|
|
|
|
Описание |
Самолет 247 летного отряда выполнил рейс из Тикси в Чокурдах и Мыс Шмидта и вернулся обратно. После дозаправки 15 500 кг топлива и смены экипажа предстоял рейс в аэропорт Толмачево с грузом костерита весом 9 900 кг. В 14:45 мск экипаж произвел взлет. Взлетный вес составлял 61 447 кг. При разбеге двигатель №4 не вышел на взлетный режим и фактически работал на номинале. Поскольку взлет производился курсом на море, экипаж принял решение не прекращать его. После набора высоты 400 м при переводе двигателей на номинал показания приборов двигателя №4 не изменились. При уборке УПРТ режим не менялся. Так как самолет имел большой полетный вес, а погода в Тикси соответствовала минимуму №1 (видимость 2 200 м), КВС принял решение следовать по маршруту в район хорошей погоды. Набрав эшелон 7 800 м, убедившись в нормальной работе двигателя, экипаж решил продолжить полет до а/п Толмачево. При пролете контрольных пунктов экипаж докладывал следующий остаток топлива: Хатанга – на 5 ч 40 мин, Алыкель – 4 ч 30 мин, Подкаменная Тунгуска – 3 ч 20 мин. По прибытию в Толмачево остаток должен был быть около 3 тонн. После пролета Алыкеля экипаж занял эшелон 8 400 м, после пролета Подкаменной Тунгуски – 7 800 м. В 20:14 мск экипаж доложил о входе в РДС Новосибирска, получил разрешение на подход и снижение до 4 500 м. В 20:19 КВС доложил, что двигатель №4 не управляется и его будут флюгировать. В 20:29 экипаж приступил к снижению. В 20:45 на высоте 1 200 м за 5 км до центра ВПП экипаж получил разрешение снижаться до 500 м с выходом в район третьего разворота для посадки с МК=120°. В 20:50:30 экипаж выпустил шасси и приступил к выполнению третьего разворота. Между третьим и четвертым разворотом закрылки были выпущены на 15°. В 20:51:40 экипаж получил указание выполнять четвертый разворот на высоте 500 м и подтвердил получение. В 20:52:33 экипаж неожиданно доложил: «Сажусь на вынужденную, все четыре – слабый режим» - аварийная обстановка возникла примерно в 20:52:10 в процессе четвертого разворота. Далее экипаж докладывал: 20:52:49 – «сажусь на вынужденную»; 20:52:53 – «тут какой-то лес, да? а…?». Это было последнее сообщение с борта. Самолет был обнаружен разрушенным и частично сгоревшим в лесу в 13 км от ВПП. Штурман и бортрадист перешли в кабину сопровождения и выжили с тяжелыми ранениями. Оставшиеся в кабине члены экипажа и выброшенный из разрушающегося самолета бортпроводник погибли.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
6 |
4 |
Пассажиры |
0 |
0 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
заход на посадку |
Установленные причины АП |
|
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ан-12Б |
Регистрационный номер (id) ВС |
СССР-11018 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
26.06.1966 |
Заводской номер ВС |
6344201 |
Наработка ВС (часы) |
3172 |
Наработка ВС (циклы) |
1202 |
Силовая установка |
Н2615059 Н2615053 Н25351031 Н2535110 |
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
5134 |
Категория рейса |
Грузовой |
Авиакомпания |
Аэрофлот (СССР) |
Подразделение |
Полярное управление ГА, Шереметьевский ОАО |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Тикси |
Пункт назначения |
Новосибирск (Толмачево) |
Начальный пункт маршрута |
Тикси |
Конечный пункт маршрута |
Москва (Шереметьево) |
|
Подробные сведения
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Комиссия сделала вывод, что в процессе четвертого разворота произошел отказ одной из СУ, винт которой перешел на авторотацию. Это привело к быстрой потере высоты и скорости полета. КВС установил РУД на взлетный режим. Шасси и закрылки убрали. Самолет продолжил снижение с уменьшившейся вертикальной скоростью. При столкновении с деревьями на посадочных углах атаки разрушился стабилизатор, затем правая консоль. Самолет с правым креном столкнулся с землей с МК=284°. Высота деревьев - 25-30 м.
Представители МАП в особом мнении не согласились с выводами комиссии. Их мнение – причиной катастрофы стало прекращение подачи топлива к двигателям вследствие его выработки или закупорки фильтров топливной системы кристаллами льда.
После тщательного исследования двигателей был сделан вывод технической комиссии: двигатель №1 находился в рабочем состоянии до столкновения с землей. Двигатель №2 – не представляется возможным дать заключение из-за его значительного разрушения. Двигатель №3 – то же самое, но предположительно – в рабочем состоянии. Двигатель №4 – не работал, винт во флюгере. Отказ управления – из-за заклинивания дроссельного крана командно-топливного агрегата КТА-5Ф вследствие его коррозии. Большинство деталей топливной части СУ №1,3 и 4 имеют интенсивную коррозию очагового характера с глубиной 0,01-0,05 мм. Причина – воздействие воды, имевшейся в топливе. Определить режим работы двигателей №1,2 и 3 не представляется возможным из-за повреждений, полученных при столкновениях с деревьями на протяжении 300 м. Покрытые коррозией детали КТА-5Ф не смогли обеспечить при изменении режима работы двигателей необходимых количеств топлива без присадки «И» и содержавшего свободную воду. Топлива оказалось недостаточно для поддержания потребной мощности всех СУ. КТА-5Ф, а также насосы 661АК и 707И других двигателей (№№1 и 3) также имеют интенсивную коррозию. КТА-5Ф двигателя №2 уничтожен, но, скорее всего, был в таком же состоянии, так как условиях работы были одинаковыми. Наличие воды в топливе и интенсивная коррозия привели к отказу КТА-5Ф двигателя №4, ненормальной работе КТА-5Ф двигателя №1 и его топливомера СЭТС-250 и в итоге привели к слабому режиму работы всех двигателей, несмотря на увеличение режима работы вплоть до взлетного. Этому могло способствовать также недостаточное количество топлива в баках. КТА-5Ф, отработавший 3 238 ч, и КТА-5Ф, отработавший 89 ч 54 мин, выглядели примерно одинаково, что свидетельствует о наиболее интенсивном воздействии коррозионно-агресивной среды за последние 29 часов эксплуатации. Наличие белого налета на некоторых деталях свидетельствует о содержании ионов хлора в воде, то есть, в топливе была морская вода. Авторотации ни одного из двигателей не было, так как должна была сработать система автоматического флюгирования. Флюгирование всех трех винтов началось при столкновении с деревьями. |
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|