|
|
|
Катастрофа Ми-1 Северо-Кавказского УГА в районе Ставрополя |
|
|
|
|
|
|
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 04 октября 1969 г.
Время: 12:40
Страна: СССР
Место происшествия: Ставропольский край, Изобильненский район, 4 км севернее ст. Филимоновская
Тип ВС: Ми-1НХ
Регистрация ВС: СССР-68104
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Северо-Кавказское УГА, 2-й Краснодарский ОАО
|
|
|
|
|
Описание |
24 сентября командир звена 265 летного отряда 2-го Краснодарского ОАО Диденко (здесь и далее все фамилии изменены) и ст. инженер ЛО Коренков по заданию командования выбыли в Минеральные Воды для приемки двух вертолетов Ми-1 из АРЗ №411 ГА после ремонта и их перегонки на базу в Краснодар. Оба вертолета (№№68104 и 17818) были приняты и облетаны командиром звена 3 октября.
4 октября Диденко и Коренков на Ми-1 №68104 и пилот Воронин на Ми-1 №17818 вылетели по маршруту Минеральные Воды - Ставрополь - Краснодар. В 11:21 оба вертолета произвели посадки в а/п Ставрополь для дозаправки.
В 12:25 к-р звена Диденко произвел взлет. Полетный вес и центровка не выходили за установленные нормы.
Прогноз погоды по маршруту предусматривал: облачность 3-7 баллов, верхняя, средняя, видимость более 10 км, ветер неустойчивый 10-20 км/ч. После взлета Диденко получил указание от диспетчера занять безопасную высоту, следовать визуально и доложить о выходе из зоны.
В 12:32 Диденко доложил о выходе из зоны а/п Ставрополь и с разрешения диспетчера связь закончил.
В 12:40 пилот Воронин, вылетевший на 1 минуту позже Диденко и следовавший на расстоянии от него 800-1000 м, сообщил, что Ми-1 №68104 упал на землю и потерпел катастрофу в 35 км от Ставрополя.
Вертолет был обнаружен разрушенным в 4 км севернее ст. Филимоновская Изобильненского района Ставропольского края. Командир звена и инженер погибли.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
1 |
1 |
Пассажиры |
1 |
1 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
Горизонтальный (крейсерский) полет |
Установленные причины АП |
|
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ми-1НХ |
Регистрационный номер (id) ВС |
СССР-68104 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
29.06.1959 |
Заводской номер ВС |
96801506 |
Наработка ВС (часы) |
2598 |
Наработка ВС (циклы) |
21273 |
Силовая установка |
637115 |
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
|
Категория рейса |
Перегоночный |
Авиакомпания |
Аэрофлот (СССР) |
Подразделение |
Северо-Кавказское УГА, 2-й Краснодарский ОАО |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Ставрополь (Шпаковское) |
Пункт назначения |
Краснодар (Энем) |
Начальный пункт маршрута |
Минеральные Воды |
Конечный пункт маршрута |
Краснодар (Энем) |
|
Подробные сведения
Описание развития аварийной ситуации |
Комиссия установила, что около 12:39 вертолет в горизонтальном полете на скорости примерно 140 км/ч на истинной высоте примерно 150-200 м перешел в кабрирование с креном на правый борт и затем с левым креном перешел в пикирование. В непосредственной близости от земли вертолет накренился вправо и с неработающим двигателем столкнулся с землей без поступательной скорости и без скольжения. При ударе о землю с большой вертикальной скоростью произошло разрушение стойки переднего колеса и стойки подкоса правого шасси. Под действием сил инерции произошло скручивание хвостовой балки в месте ее крепления и концевой балки с последующим опусканием хвостового редуктора и хвостового винта вниз. После удара о землю вертолет отделился со значительным креном влево, при этом хвостовой винт ударил по хвостовой балке. От этого удара кардан трансмиссии хвостового винта выбросило на расстояние 24 м. Вертолет вторично подошел к земле со значительным левым креном и лопастями №1 и 2 ударился о землю. Вертолет развернулся против часовой стрелки относительно носовой части фюзеляжа. Окончательный удар произошел правой нижней стороной фюзеляжа со значительным разрушением конструкции вертолета. |
Описание выявленных причин АП |
По заключению комиссии, наиболее вероятной причиной летного происшествия явилось разрушение правых нижнего и верхнего узлов крепления хвостовой балки в полете, что привело к уменьшению тяги хвостового винта и возникновению кренящих моментов вправо, продолжению смещения хвостовой балки, смещению цепи управления стабилизатором, установке стабилизатора носиком вниз и кабрированию вертолета.
Наиболее вероятно, что действия КВС в создавшейся аварийной ситуации, направленные на уменьшение углов тангажа отдачей ручки циклического шага от себя, приводили к обратному эффекту - росту моментов кабрирования, действующих на вертолет от стабилизатора.
Кабрирование вертолета приводило к значительному уменьшению поступательной скорости и снижению вертолета при недостатке мощности. Снижение вертолета с незначительной поступательной скоростью привело к его попаданию в режим «вихревого кольца» и последующему резкому увеличению вертикальной скорости. В связи с потерей нормальной управляемости в продольном отношении и снижением в режиме «вихревого кольца» действия командира вертолета в такой аварийной ситуации не могли привести к безопасной посадке.
|
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Заключение комиссии:
Наиболее вероятной причиной ЛП является разрушение в полете правых нижнего и верхнего узлов крепления хвостовой балки, приведшее к уменьшению тяги хвостового винта, возникновению кренящих моментов вправо, продольному смещению хвостовой балки, отключению цепи управления стабилизатором, изменению углов установки стабилизатора в полете и нарушению нормальной управляемости вертолетом.
Разрушение в полете стыковочных узлов хвостовой балки могло быть вызвано:
- некачественным материалом узлов и обшивки при изготовлении;
- некачественным ремонтом;
- воздействием повышенных нагрузок и химикатов при выполнении АХР в течение 2600 летных часов;
- возможными резкими действиями органов управления пилотом, вызванными непредвиденными обстоятельствами (резкий отворот от встречи с птицей, возмущенный поток, близко подошедший второй вертолет).
По заключению ГосНИИ ГА (сделанному после завершения работы комиссии и утвержденному Главной инспекцией МГА) причиной ЛП явился выход из строя лонжеронов хвостовой балки в полете под действием чрезмерно большой статической или поворотно-статической нагрузки. Выявить причину чрезмерной перегрузки лонжеронов в полете не представилось возможным.
|
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|