 |
 |
 |
Катастрофа Л-410М Якутского УГА близ Иркутска |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 26 августа 1988 г.
Время: 22:18
Страна: СССР
Место происшествия: Иркутская область, Близ Иркутска
Тип ВС: Л-410М
Регистрация ВС: CCCP-67235
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Якутское УГА, Батагайский ОАО
|
|
|
 |
|
Описание |
Экипаж выполнял заказной рейс по заявке Заполярной ГРЭ (п. Куйга) по маршруту Батагай – Маган – Ленск – Киренск – Иркутск. На борту находилось два служебных пассажира - представителя заказчика, один из которых являлся приемным сыном командира ВС и был зачислен в 1988 г в Кременчугское летное училище. Груза, кроме личных вещей экипажа и пассажиров общим весом около 400 кг, на борту не было.
После прибытия в а/п Киренск в 12:37 мск рабочее время экипажа составило 11 часов 45 мин., в том числе налёт – 6 часов 17 мин. Экипаж, в нарушение установленного инструкцией времени продолжительности работы летного экипажа, принял решение следовать в Иркутск. Затем, при получении информации о закрытии а/п Иркутск в связи с ремонтом ВПП, экипаж вылет отложил и был направлен диспетчером АДП в профилакторий. В профилактории появление экипажа не зафиксировано. После открытия а/п Иркутск, штурманский контроль экипажа, при отсутствии находящегося в отпуске дежурного штурмана, осуществлял диспетчер АДП, не имеющий подготовки для этого контроля.
Пройдя в 14:50 метеоконсультацию, в 15:06, в нарушение нормы рабочего времени, экипаж вылетел из Киренска в Иркутск.
При входе в РЦ Иркутска экипаж доложил о расчетном времени контрольного пролета ПОД Усть-Ордынский. Данный ПОД является пунктом обязательных донесений не входного, а выходного коридора, что свидетельствует о некачественной предполетной подготовке экипажа к полету в а/п Киренск. Диспетчер РЦ предупредил неправильные действия экипажа и дал ему указание следовать на ПОД входа – Ользоны.
При установлении связи с диспетчером подхода аэропорта Иркутск экипаж не доложил о приеме информации аэронавигационной службы (АТИС), а диспетчер не потребовал от экипажа прослушать ее и доложить об этом. Диспетчер подхода дал указание выполнять снижение с 3000 м до 2100 м. После пролета ДПРМ борт был передан под управление диспетчеру круга, который также не потребовал доклада о получении информации АТИС, а экипаж не доложил о приеме этой информации и о выбранной системе захода. Диспетчер круга дал указание снижаться до эшелона перехода 1 800 м. Снижение проходило в простых метеоусловиях ночью.
На эшелоне перехода, в нарушение требований НПП ГА–85, экипаж не произвел установку давления на барометрических высотомерах на давление аэродрома (710 мм рт.ст.) и не доложил об установке давления аэродрома диспетчеру. В свою очередь, диспетчер круга, не получив доклада, не потребовал от экипажа подтвердить установку давления.
В результате показания высотомеров, на которых осталось установлено стандартное давление 760 мм рт.ст., отличались от истинной высоты на 510 м. По команде диспетчера круга экипаж продолжил снижение до 900 м (по показаниям высотомеров, истинная высота 390 м), выполнил третий разворот, занял 700 м (190 м истинной высоты) и продолжил полет к четвертому развороту. После доклада экипажа «235, на четвертом, 700 м» диспетчер дал указание переходить на связь с диспетчером посадки. Подтвердить команду и окончание связи экипаж не успел. Через 2 секунды, в 17:18:10, самолет задел верхушки деревьев высотой 25-35 м, находящихся на отметке 163 м возвышенности с относительным превышением над аэродромом 190 м (превышение порога ВПП аэродрома над уровнем моря – 510 м). Экипаж дал двигателям взлетный режим, но через 114 м произошло лобовое столкновение со стволом дерева диаметром 35 см (в месте удара). Самолет, снижаясь по прямолинейной траектории и продолжая сталкиваться с большими деревьями (диаметры стволов 85-90 см в комле, высота до 35 м), остановился в 312 м от места первого столкновения с препятствиями, разрушился и частично сгорел. Катастрофа произошла в 21 км от аэропорта с азимутом 122° в районе четвертого разворота с МКпос=297° (52°09’30” СШ, 104°39’40” ВД).
На момент катастрофы продолжительность работы экипажа составляла 15 часов 26 минут, в том числе налет 8 часов 30 мин, что могло повлиять на безопасный исход полета из-за переутомления экипажа.
Фактическая погода за 17:27 – облачность 3 балла кучево-дождевая 1500 м, 10 баллов средняя, верхняя, ветер 300° 9 м/с, видимость 10 км, зарница, тенденция – град, гроза фронтальная, температура воздуха +21°С, давление 711 мм рт.ст.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
2 |
2 |
Пассажиры |
2 |
2 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
заход на посадку |
Установленные причины АП |
ошибка экипажа, ошибка служб УВД |
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Л-410М |
Регистрационный номер (id) ВС |
CCCP-67235 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
1977 |
Заводской номер ВС |
770801 |
Наработка ВС (часы) |
|
Наработка ВС (циклы) |
|
Силовая установка |
|
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
|
Категория рейса |
Транспортный |
Авиакомпания |
Аэрофлот (СССР) |
Подразделение |
Якутское УГА, Батагайский ОАО |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Киренск |
Пункт назначения |
Иркутск |
Начальный пункт маршрута |
Батагай |
Конечный пункт маршрута |
Иркутск |
|
Подробные сведения
Описание выявленных причин АП |
Радиовысотомер самолета до столкновения с землей был работоспособным и показывал высоту полета 5-7 м. Индекс опасной высоты был установлен на 150 м. Предположительно, что поскольку, согласно РЛЭ, установка ВПР на радиовысотомере производится между 3 и 4 разворотами, т.е., в данном случае, между высотой 900 и 700 м, КВС начал производить эту операцию перед началом четвертого разворота и не успел выполнить ее до конца. Другими возможными причинами отсутствия реакции КВС на звуковую и визуальную сигнализацию опасной высоты радиовысотомера могли быть: - выключение РВ в полете и его включение между третьим и четвертым разворотами; - если индекс опасной высоты был установлен на высоте 700 м, то КВС мог не слышать его (звуковой сигнал длится 7 сек.) из-за радиообмена или перевести на любую другую высоту, чтобы сигнал не мешал (звуковой сигнал подается только в радиогарнитуры левого пилота); - индекс опасной высоты стоял на нуле и был переведен на высоту 150 м перед четвертым разворотом; - переутомление экипажа.
Определить истинную причину неустановки экипажем давления аэродрома на высотомерах на эшелоне перехода не представилось возможным, вместе с тем можно предположить о влиянии переутомления КВС и второго пилота на выполнение технологической операции, вызванного ночным полетом и длительным рабочим временем. Не исключена возможность нахождения на правом пилотском сидении приемного сына КВС с целью его обучения или показа работы пилота, непрослушивание экипажем информации АТИС (которая только внедрялась, не все экипажи умели пользоваться информацией), интенсивный радиообмен в эфире, сложная воздушная обстановка, отвлечение от пилотирования по каким-либо другим причинам.
|
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Причиной катастрофы явилось нарушение экипажем правил полетов, выразившиеся в невыполнении требований п.7.6.9 НПП ГА–85, в части установки на эшелоне перехода на барометрических высотомерах давления аэродрома, что привело к столкновению ВС с земной поверхностью.
Катастрофе сопутствовало невыполнение диспетчером круга технологии работы, правил и фразеологии радиообмена в части непринятия от экипажа сообщения о приеме информации АТИС, невыдаче им команды на ее прослушивание и доклад об этом, неполучения от экипажа об установке высотомеров на эшелоне перехода на давление аэродрома.
|
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|